收藏百萬次的加工中心故障與排除方法,千萬不能錯過(二)
今天給大家介紹的是加工中心工作中常遇到的問題,機床報警怎么辦?三軸運轉時聲音異常?程式不能傳輸的警報?我們來一起看看如何排除故障吧
七、機床正負硬限位報警
正常情況下不會出現此報警,在未回零前操作機床可能會出現,因沒回零前系統;沒有固定機械坐標系而是隨意定位,且軟限位無效,故操作機床前必須先回零點。
原因:
1.行程開關觸頭被壓住,卡住(過行程)
2.行程開關損壞
3.行程開關線路出現斷路,短路和無信號源
4.限位擋塊不能壓住開關觸點到動作位置
5.PLC 輸入點燒壞
對策:
1.手動或手輪搖離安全位置,或清理開關觸頭。
2.更換行程開關。
3.檢查行程開關線路有無短路,短路有則重新處理。檢查信號源(+24V 直流電源)。
4.調整行程開關安裝位置,使之能被正常壓上開關觸頭至動作位置。
5.更換I/O 板上的輸入點并做好參數設置,修改PLC 程式。
八、換刀故障
原因:
1.氣壓不足
2.松刀按鈕接觸不良或線路斷路
3.松刀按鈕PLC 輸入地址點燒壞或者無信號源(+24V)
4.松刀繼電 不動作
5.松刀電磁閥損壞
6.打刀量不足
7.打刀缸油杯缺油
8.打刀缸故障
對策:
1.檢查氣壓待氣壓達到6 公斤正負1 公斤即可。
2.更換開關或檢查線路。
3.更換I/O 板上PLC 輸入口或檢查PLC 輸入信號源,修改PLC 程式。
4.檢查PLC 輸出信號有/無,PLC 輸出口有無燒壞,修改PLC 程式。
5.電磁閥線圈燒壞更換之,電磁閥閥體漏氣、活塞不動作,則更換閥體。
6.調整打刀量至松刀順暢。
7.添加打刀缸油杯中的液壓油。
8.打刀缸內部螺絲松動、漏氣,則要將螺絲重新擰緊,更換缸體中的密封圈,若無法修復則更換打刀缸。
九、三軸運轉時聲音異常
原因:
1.軸承有故障
2.絲桿母線與導軌不平衡
3.耐磨片嚴重磨損導致導軌嚴重劃傷
4.伺服電機增益不相配
對策:
1.更換軸承。
2.校正絲桿母線。
3.重新貼耐磨片,導軌劃傷太嚴重時要重新處理。
4.調整伺服增益參數使之能與機械相配。
十、潤滑故障
原因:
1.潤滑泵油箱缺油
2.潤滑泵打油時間太短
3.潤滑泵卸壓機構卸壓太快
4.油管油路有漏油
5.油路中單向閥不動作
6.油泵電機損壞
7.潤滑泵控制電路板損壞
對策:
1.添加潤滑油到上限線位置。
2.調整打油時間為32 分鐘打油16 秒。
3.若能調整可調節卸壓速度,無法調節則要更換之。
4.檢查油管油路接口并處理好。
5.更換單向閥。
6.更換潤滑泵。
7.更換控制電路板。
8.若在緊急情況則在I/F 診斷中強制M64S 為 1A,E60 為 32 后機床暫時能工作。
十一、程式不能傳輸,出現P460、P461、P462 報警
對策:
1.檢查傳輸線有無斷路、虛焊,插頭有無插好
2.電腦傳輸軟件側參數應與機床側一致
3.更換電腦試傳輸
4.接地是否穩定
十二、刀庫問題
原因:
1.換刀過程中突然停止,不能繼續換刀
2.斗笠式刀庫不能出來
3.換刀過程中不能松刀
4.刀盤不能旋
5.刀盤突然反向旋 時差半個刀位
6.換刀時,出現松刀、緊刀錯誤報警
7.換過程中還刀時,主軸側聲音很響
8.換完后,主軸不能裝刀(松刀異常)
對策:
1.氣壓是否足夠(6 公斤)。
2.檢查刀庫后退信號有無到位,刀庫進出電磁閥線路及PLC 有無輸出。
3.打刀量調整,打刀缸體中是否積水。
4.刀盤出來后旋時,刀庫電機電源線有無斷路,接觸 、繼電器有無損壞等現象。
5.刀庫電機剎車機構松動無法正常剎車。
6.檢查氣壓,氣缸有無完全動作(是否有積水),松刀到位開關是否被壓到位,但不能壓得太多(以剛好有信號輸入為則)。
7.調整打刀量。
8.修改換刀程序(宏程序O9999)。
十三、機床不能上電
原因:
1.電源總開關三相接觸不良或開關損壞
2.操作面板不能上電
對策:
(1)更換電源總開關
(2)檢查
1.開關電源有無電壓輸出(+24V)
2.系統上電開關接觸不好,斷電開關斷路
3.系統上電繼電 接觸不好,不能自鎖
4.線路斷路
5.驅動上電交流接觸 ,系統上電繼電器有故障
6.斷路器有無跳閘 G.系統是否工作正常完成準備或Z 軸驅動器有無損壞無自動上電信號輸出。
十四、冷卻水泵故障
對策:
1.檢查水泵有無燒壞
2.電源相序有無接反
3.交流接觸 、繼電器有無燒壞
4.面板按鈕開關有無輸入信號
十五、吹氣故障
對策
1.檢查電磁閥有無動作
2.檢查吹氣繼電器有無動作
3.面板按鈕和PLC 輸出接口有無信號